可燃气体检测报警器和有毒气体检测报警器维护
1、观察仪表电源、放大器及信息处理、报警等单元指示灯,事故灯等显示是否正常。
2、按试验按钮,检查报警回路是否正常。
3、检查报警显示器是否正常。
4、巡回检查中发现不能处理的故障应及时报告,发现危及仪表安全运行的情况:应采取紧急停表等措施,并通知工艺人员。
可燃气体检测报警器和有毒气体检测报警器故障处理方法
故障现象 |
故障原因 |
处理方法 |
仪表无指示或指示偏低 |
未送电或保险断 |
检查供电电源及保险丝 |
电路损坏或开路 |
检查电路 |
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检测元件因污染、中毒使用过久失效 |
更换新的检测元件 |
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检测器损坏 |
检查后更换 |
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过滤器堵塞 |
检查过滤器,清洗排堵 |
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记录器或输出表头损坏 |
检查记录器或输出表头修复 |
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指示不稳定 |
检测器安装在风口或气流波动大的地方 |
更换检测器安装位置 |
检测器安装在振动过大的地方 |
更换检测器安装位置 |
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检测器元件局部污染 |
更换检测元件 |
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过滤器局部堵塞 |
检查或清洗过滤器 |
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电路接触不良,端子松动或放大器噪声大 |
检查电路接插件及端子 |
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供电不稳定,波纹大或接触不良 |
检查电源及波纹,检查接地线 |
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电缆绝缘下降或未屏蔽 |
改用屏蔽电缆 |
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指示值跑至最大 |
现场大量泄漏 |
确认后配合工艺紧急处理现场 |
检测元件或参比元件损坏 |
更换检测元件或参比元件 |
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未校准好仪表 |
更新校准仪表 |
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校准气不准确 |
用精度高仪器检查和确认 |
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检测器进入了赃物或滴液 |
检查检测器,清洗、烘干 |
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仪表时而报警时而正常 |
现场检测点附近时而大量泄漏 |
配合工艺检查 |
检测器安装在风口或气流不稳定的地方 |
更换检测器安装位置 |
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检测器安装位置方向不定 |
更换检测器安装位置 |
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检测环境存在使检测元件中毒的组分 |
用实验室仪器检查确认 |
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检测器进入赃物或滴液 |
检查电路故障,修复 |
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现场大量泄漏而过滤器局部堵塞 |
清洗滤芯,配合工艺处理现场 |
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检测元件或参比元件接触不良 |
检查端子和接线 |
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放大器电路故障 |
检查电路故障,修复 |
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探头输出不在4-20mA范围内 |
电路短路 |
检查电路,消除故障 |
电路断路 |
检查电压是否正常或电路板是否损坏 |
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变送器损坏 |
可更换或重新调校 |
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传感器预热时间不够或失效 |
可增加预热时间或更换传感器 |
可燃气体检测报警器和有毒气体检测报警器故障实例分析
1、某石化装置德尔格可燃气体报警器二次表在正常情况下报警
故障检查、分析:一次探头检查正常,没有可燃气体泄漏,经再次检查发现二次表接地不良,有虚接现象:导致二次表有报警现象。可燃气体报警器二次表接地不良,当有外部电信号干扰的情况下,输入电压发生变化,导致仪表报警。
故障处理:重新接地后:仪表正常。
2、可燃气体报警器在没有物料泄漏的情况下,报警器的示值忽高忽低,指示不稳定
故障检查、分析:报警器出现故障的原因一般归结为:检测器安装在风口或气流波动大的地方,安装位置风向不定;安装在振动过大的地方;检测器元件局部污染,过滤器局部堵塞;电路接触不良端子松动或者放大器噪声大等。到现场检查后发现检测器由于施工时不慎将探头污染。
故障处理:清洗探头后仪表恢复正常。
3、可燃气体报警器指示值总是在最大位置
故障检查、分析:引起示值最大的故障原因主要是:、现场物料大量泄漏、检测元件或参比元件损坏、探头污染、标准气不标准。到现场检查物料没有泄漏,然后更换检测元件,也没有发现问题,最后更换参比元件后,正常。
故障处理:参比元件故障,更换后恢复正常。
4、可燃气体报警器运行时仪表无指示或者指示偏低
故障检查、分析:引起故障原因可能是:电路元件损坏或者接触不良、检测元件因污染、中毒或使用过久失效、滤器堵塞。检查报警器时发现检测元件有老化迹象,由于检测器老化,失去检测功能。
故障处理:更换后报警器运行正常。
5、某装置AIA-100-9联锁动作,观察报警器指示并没有可燃气体报警信号
故障检查、分析:检查报警器AIA-100-9指示正常,无报警,略有偏低。ESD上指示的是码值(710),核算成电流值与报警器指示相符。检查各接线端子,接线正常。分析原因是装置ESD升级,新ESD系统的模拟量通道有一项设置,当输人信号低于3.6mA(对应码值670)时,ESD认为输人信号有故障,联锁信号动作。3.6mA折算成报警器指示相当于-2.5LEL%,可燃气体报警器因受环境影响有零点漂移现象,漂移-2.5LEL%只是很平常的。分析此次联锁故障原因,是由于零漂导致AIA-100-9联锁停泵喷淋。因为可燃气体报警器本身原因,零漂现象始终存在,为了减少联锁误动作,应将ESD上的设置调低,根据装置实际情况,可将故障值调至-5LEL%,就会基本消除零漂引起的联锁误动作。
故障处理:调整现场报警器零点,处理完毕。
6、有毒气体报警器无故报警
故障检查、分析:一次探头检查正常,没有有毒气体泄漏,经再次检查发现放大器损坏,导致报警器报警发生。
故障处理:更换放大器后正常投用。
7、有毒气体报警器报警时而报警时而正常,不稳定
故障检查、分析:引起仪表报警的原因主要是:放大器故障、探头真实地检测到了使检测元件中毒的组分、或者是探头被污染。现场检査时没有发现异常,经过手动分析,发现现场有使检测元件中毒的组分存在。联系工艺马上查找泄漏点,及时处理。
故障处理:处理现场泄漏点后,排除事故隐患。
8、有毒气体报警器运行时示值总是在最大位置
故障检查、分析:示值在最大位置可能是:物料大量泄漏、电路故障、检测元件损坏、检测器中进人了脏物或者液滴。到现场检查时没有发现异常情况,电路也没有出现故障,在摘下测量探头时发现原来里面有液滴存在,使仪表探头指示不准。
故障处理:除去液滴,晾干后发现仪表恢复指示正常。
9、有毒体报警器指示不稳定,总是在变化,不能正常指示
故障检查、分析;引起指示不稳定的原因可能是:检测器安装的位置不理想、检测器元件的局部污染、过滤器局部堵塞、电路接触不良、端子松动或者放大器噪声大,电源绝缘下降或者未屏蔽好等。现场检查,没有发现异常现象,更换检测元件后也没有发现问题,并且供电状况良好,探头也没有出现问题。最后在
用摇表测电缆绝缘时,发现绝缘不好,结果在一隐蔽处发现电缆老鼠被啃食。
故障处理:通过对在对电缆重新处理后,仪表正常运行。